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多措并举,减少注泥泵的润滑油消耗量

简述了注泥泵的工作原理、结构和作用。对其故障原因进行了分析,并提出了检修的方法和改造方案。

关键词:注泥泵 机油 变质 改造方案

一、前言:

集输大队净水站承担着每天23000方污水处理任务,2014年以来,我站采用了新的污水水质处理改性工艺,水质改性工艺会在沉降罐内产生大量污泥,若不能及时排出,影响正常生产。这些污泥通过注泥系统,有效的回注地下。我站注泥系统目前共有三台开一备二5FB127(11-33)/(42-16)型注泥泵,每天24小时运行,注泥量约20m3/h,注泥压力13-15MPa。去年,注泥泵的曲轴箱进水机油变质较多三台泵12次,注泥泵机油变质后,润滑效果变差,曲轴箱温度会升高,严重时会甚至造成烧轴、烧瓦,影响泵的安全使用。

二、故障分析:

如何减少进入曲轴箱的水,注泥泵机油变质的主要原因是曲轴箱进水,注泥泵运转时,透过机油看窗观察,机油呈现白色;更换机油时,也能放出来的大量的清水,放出来的润滑油多数都变成乳白色。如何减少进入曲轴箱的水,成为我们下一步的工作重点。

三、 改进方法:

1、安装分水阀合理控制冷却水量的大小

注泥泵的冲洗水通过胶皮管进入柱塞,降低活塞的温度并将缸套内的残留泥沙带出,避免出现柱塞过热、磨损现象。冲洗水由胶皮管一侧分别进入第一、二、三道柱塞,因第三道柱塞远,冲洗水流量少,冷却效果差,而第一道柱塞近,冲洗水流量大,柱塞往复运动时就有部分冲洗水飞溅,容易进入到机油箱,引起机油变质。注泥泵冲洗水是取自站内消防水管线,原先就一个总闸门控制,为了合理的控制冲洗水流量,4月29日,我们在三道柱塞进水口分别安装了三个4分闸门,将三道冲洗水流量控制到一个合理的范围,既满足冲洗、冷却要求,又不会因冲洗量大四处飞溅。

2、制作挡水压盘

注泥泵挡水套是阻挡水通过柱塞流入曲轴箱,但是随着柱塞的往复运动,运行一段时间后,挡水套会随着柱塞一起移动,启不到挡水的作用。10月28日,我们将曲轴箱上钻两个小孔,用一块圆形铁圈,将挡水套固定在曲軸箱上,柱塞往复运动时,挡水套的一端固定,避免了水通过原来的缝隙进入曲轴箱,延长了机油的使用寿命

3、在泵体前端漏水槽底部开凿排水孔

注泥泵在正常运行时,泵体的前端漏水槽存积了大量的水,这些水从泵体前端侧面的排水管流出,水位还是有一定的高度,当挡水套随连杆往复运动时,其下部将漏水槽的水溅起,容易进入曲轴箱。这些积水若不能及时排尽,会随时进入曲轴箱,会造成机油变质,影响泵的安全运行。3月12日,我们在泵头前端漏水槽底部用电钻开凿了一个直径35毫米的排水孔,存积的水随着排水孔向下排出,不会造成水的存积。在运行一段时间后,排水孔可能堵塞,水依然无法排出。我们要求岗位职工将这个部位作为一个巡检点,按时巡检,如果排水孔堵塞,及时停泵清理,避免存水。

四、实施效果:

去年,注泥泵的曲轴箱进水机油变质较多,三台泵共12台次的泵曲轴箱进水变质;通过改进,到2016年9月注泥泵更换机油4台次,预计今年较去年同期减少7台次,做到了按规定更换和加注机油,年可节约机油1.02t,材料费一年节约1.2万元,也降低了工人的劳动强度,提高了工作效率

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